大連某德系發(fā)動(dòng)機(jī)廠設(shè)備部之前找到我們,他們的空壓系統(tǒng)時(shí)常因?yàn)楦∏蜷y和定時(shí)電磁閥不能正常排水而發(fā)生漏氣,甚至工作異常,嚴(yán)重影響到生產(chǎn),希望我們能幫助解決空壓系統(tǒng)冷凝液排除異常的問題。
經(jīng)過溝通,我們的技術(shù)人員掌握了這個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠的空壓系統(tǒng)冷凝液排除現(xiàn)狀:空壓站共有兩臺(tái)55千瓦英格索蘭空壓機(jī),排氣量為9m3/min,一開一備??諌簷C(jī)后處理的設(shè)備為冷干機(jī)和二級(jí)過濾器。空壓機(jī)和過濾器產(chǎn)生的冷凝液都通過浮球閥自動(dòng)排放,浮球閥排污口比較小,容易堵塞,導(dǎo)致冷凝液無法正常排放。冷干機(jī)的冷凝液通過定時(shí)電磁閥排放,定時(shí)電磁閥不會(huì)根據(jù)冷凝液的容量排放,導(dǎo)致特別是夏季排放不及時(shí),冬季又無水可排,每次排水都伴隨著無謂的壓縮空氣的消耗,無形中增加了十幾萬元的電費(fèi)成本。而且按照ISO14000環(huán)境質(zhì)量管理認(rèn)證體系的要求,壓縮空氣系統(tǒng)產(chǎn)生的含油冷凝液必須進(jìn)行及時(shí)分離處理,以達(dá)到環(huán)保排放要求。
所以我們當(dāng)時(shí)為該發(fā)動(dòng)機(jī)廠的空壓系統(tǒng)冷凝液排除設(shè)計(jì)了一套解決方案:
在空壓機(jī)、冷干機(jī)、過濾器上共加裝8臺(tái)韓國(guó)ENE公司的DrainMaster電子液位式冷凝液自動(dòng)排除器,只有當(dāng)冷凝液達(dá)到一定量時(shí)才排放,而且零耗氣排放,這樣會(huì)把空壓系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝液及時(shí)可靠的排放出去,降低空壓設(shè)備的負(fù)荷,提高空壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低無謂的壓縮空氣消耗。同時(shí)將這些有油冷凝液收集起來,經(jīng)過1臺(tái)韓國(guó)ENE公司的YUSOO-BREAKER油水分離器處理,降低冷凝液的含油量,使其達(dá)到環(huán)保要求。其處理效果能夠達(dá)到歐洲2級(jí)環(huán)保要求。具體改進(jìn)如下圖所示:
隨著技術(shù)的發(fā)展,越來越多的生產(chǎn)型企業(yè)配備了空壓系統(tǒng),加以機(jī)械化代替人工,生產(chǎn)效率大幅提高??諌合到y(tǒng)在整個(gè)生產(chǎn)中起到關(guān)鍵作用,而空壓系統(tǒng)冷凝液排除是確保空壓系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的不容忽視的問題。